通过前两次锻造试验,发现孔壁周围未熔合的主要原因如下:
(1) Pt和MT探伤无疑表明表面焊接质量良好,RT探伤不合格,表明底部焊接质量存在疑问。通过分析可知,由于孔的深度比较大,直径比较小(孔深112mm,直径40mm),在焊接孔底时无法保证焊枪的视角,这将导致在孔底焊接时缺少焊接空间。焊枪不能有效摆动,导致底部存在许多焊接缺陷。
(2) 第二批试样的底片显示的斑点比第 一批试样的少,表明焊接质量有所提高。阐述了增加工人操作规程,采用预热、改变焊接姿势、退火等有效技术方法,可有效减少焊接缺陷,提高焊接质量。鉴于以上对实验结果的分析。塞焊工艺优化为:将扩孔孔径从原直径40mm技术调整为60mm,即减小孔深宽比,增加焊枪摆动空间。鉴于扩孔比例的限制。铰孔后孔壁变薄、简单,变形需要进一步改善焊接结构。在塞焊孔中心加垫板可有效减小孔深。其技术方法是使用与母材相同的数据,加工成孔径为0.5ram、厚度为12mm的圆形垫片,垫片边缘加工成60。上述坡口应以工件形式点焊,并置于母材孔的中心或部分中心。实验按照改进后的工艺方法进行。实验结果分析比较:微观分析比较:在孔中心加焊垫,大大降低了塞焊的难度和劳动强度,提高了生产效率,降低了成本,保证了塞焊质量。从截面腐蚀调查来看:在孔中心加焊垫,焊接缺陷很小,选择了合理的焊接参数。孔垫与母材充分熔合,可有效控制焊接过程中的缺陷。射线探伤后,发现无任何缺陷。试件完全满足焊接质量要求。
座机:0757-23818966~968/23318382
何生:135-4998-3333 徐生:137-0243-4422
霍生:138-2550-0772
传真:0757-23818965/23318383
1157441341@qq.com
huixin208@126.com